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采用套铣母锥,实现套铣、打捞一体化

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采用套铣母锥,实现套铣、打捞一体化

作者:李高阳 申士刚 倪新国 来源:《名城绘》2018年第09期

摘要:一般修井作业打捞施工中,我们常采用传统的方法,即先套铣,再打捞,一根一根将井内落物打捞完毕,这样会导致施工周期延长,打捞成本增加,传统的打捞作业方法对于复杂井筒,如鱼顶遭到严重破坏、井筒内管柱变形、覆有异物、断裂、砂埋、水泥卡管柱等会受到局限,可能导致多次打捞失败而最终无法处理。针对这种弊端,我们的团队在总结以往经验的基础上,勇于创新,即在打捞作业中使用接箍套铣母锥,绕过有问题的鱼顶,直接打捞下一根的接箍,使套铣打捞施工合二为一,并在生产实践中得到广泛应用,这样既保障了油田生产开发的正常运行,又取得了良好的经济效益。 关键词:套铣母锥;打捞作业 1 套铣母锥的结构与原理 1.1 套铣母锥的结构

由接头、筒体、母锥、套铣头组成,铣牙根据工作的需要可加工成不同形状,镶焊上钨钢块或碳化钨等硬质合金,坚固耐磨。

套铣母锥可以根据井下落鱼不同情况,更换不同尺寸的母锥,从而打捞出各种规格的落鱼。针对目前井下常打捞的ф73mm平式,制作出如下规格的套铣母锥: 1.2 套铣母锥的种类及规格 1.3 作用及原理

通过转盘和动力水龙头带动钻具旋转,依靠套铣筒下端坚硬的铣牙将油套环形空间的沉砂、水泥、金属及鱼顶上的其它异物铣松铣碎,利用循环的洗井液将碎屑带到地面。当下一根的接箍进入套铣母锥打捞腔内后(水泥车泵压和拉力表悬重会有显示),适当增加钻压,套铣母锥在钻具压力与扭矩的作用下,打捞螺纹吃入落物的外壁进行造扣,当所造扣能承受一定上提拉力和扭矩时,则上提钻具,打捞螺纹与所捞落物已基本连为一体,将落物捞住。继续倒扣8-10扣使接箍上方脱落。 2 套铣母锥的操作方法及参数

(1)根据落物尺寸、形状及套管弯曲状况,选择筒体和母锥规格。

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(2)套铣母锥与钻杆之间应加安全接头,以备必要时退出安全接头以上管柱,钻具的一般组合自下而上为套铣母锥、安全接头、钻杆。

(3)工具下到鱼顶以上1-2m时,开泵循环,记录开泵前的泵压和悬重,启动转盘,并缓慢下放钻具。当接触鱼顶时,钻具悬重下降较快并立即恢复原悬重,可判断工具已将落鱼引进腔内。

(4)套铣过程中采用轻压(20KN)、快转(60r/min)、大排量(500L/min)以不憋泵为佳,套铣时要求送钻均匀。

(5)套铣施工过程中,泵压升高明显,悬重下降较快,并且套铣长度达到一根的长度,说明已套完一根,接触到下根的接箍,此时应停止转盘转动,上提钻具1m,观察泵压和悬重是否恢复到正常状态。以500L/min的排量循环洗井2周,利用洗井液上返携带能力将所套铣出的脏物带出地面,从而保障井筒的干净,为造扣、倒扣打捞创造一个良好的环境。

(6)缓慢下放钻具,加钻压20KN-50KN左右,进行造扣施工,反转3-4r,钻柱负荷明显增加,此时应上提钻柱造扣,上提负荷一般应比原悬重多2-3KN,继续反转8-10r后,钻柱悬重应增加,说明造扣打捞成功。

(7)在套铣打捞期间,由于在造扣过程中有可能将落鱼直接倒开并捞上,此时可上提钻柱若负荷无明显变化,会给打捞结果的判断带来一定的困难,针对这种情况,我队采用打压的方法验证,套铣母锥在造扣过程中丝扣之间密封,泵压高,一旦打捞倒扣完成后,向钻柱内进行打压,如不起压,则落鱼被倒开,且畅通;如仍起泵压,上提出打捞位置后悬重正常,则落鱼被倒开且管柱被堵死。

3 套銑母锥的应用实例及效益分析

(1)濮3-50井:该井2002年5月3日,起钻时,发现井下管柱卡钻,活动解卡无反应,倒扣起180根。鱼顶为ф73mm公扣,下倒扣捞筒捞住落鱼,倒扣无反应退出卡瓦捞筒。确定沙埋或套变,为了施工周期缩短及节约成本,经过观察及研究,建议我队加工一个ф114mm×10.4m套铣筒,下面带母锥及铣牙,又能套铣及打捞,同时把下一根接箍捞上来。由于井况复杂,工具在井下容易断落,造成施工复杂化。经过反复试验采用截面切割拼焊,提高了工具的剪切力,工具不容易在井内断落。进行打捞施工,我队经过试验每次都能成功地捞出,由于套铣母锥的成功运用,致使该井施工周期缩短,比原计划提前10天完工,根据作业队日费7200元/天计算,可产生直接经济效益约72000元。每年打捞10口井计算,既可节约作业成本近百万元。同时避免了以前由于工具不合适而造成的无效作业,甚至卡钻而造成事故复杂化及油水井报废的事故发生。

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(2)文209-48井:该井井深3122.82米,因为该井当时不出油,产能低,急需要进行补孔增产措施,我队与2003年10月5日搬上起出原井管柱后发现泵断脱,井内掉有泵凡尔罩、凡尔球和10根尾管,落物复杂,下打印管柱,打印出清晰鱼顶。下母锥,下至鱼顶上方2米后,边旋转边下放,无法进入鱼顶,起出检查后发现,工具前端平整不利于凡尔球进入竖槽,我队加工了一个下带引鞋的ф114mm×1.3m套铣母锥,转动后慢慢地把落鱼引入鱼腔0.5米,加压造口8-10圈上体负荷增加了8T,经过活动解卡后,起出打捞管柱,成功地打捞出井内落物。

(3)濮3-井:我队于2005年11月15日上修,井内150根,鱼顶为接箍,下可退式捞矛,捞出127根。鱼顶为ф73mm本体,下可退式卡瓦捞筒,下至鱼顶上方2米后,边旋转边下放,转动后引入落鱼,上提负荷8T,活动解卡倒扣无效,退出落鱼,起出管柱,经过分析,确定原因是别的井挤堵时窜槽把这口井的固住了。下ф114mm×10.4m套铣母锥进行套铣打捞,成功地捞出井内。 4 结语

近年来,套铣母锥在我单位的打捞作业中,屡见奇效,屡立奇功,发挥出了它强大的生命力及独特的作用,它应用的好与坏,直接关系到打捞作业施工的成与败,施工周期的长与短。今后,我们还要继续努力,力求套铣母锥的打捞工艺更加成熟,从而在油田开发过程中发挥出它更强大的生命力。 参考文献:

[1]胡博仲.《油水井大修工艺技术》.北京:石油工业出版社,1998. [2]万仁溥《修井工具与技术》.北京:石油工业出版社,19.10. (作者单位:采油气工程服务中心作业二大队)

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