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材料实验

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62 Chinese Science Abstracts(Chinese Edition) 2008 Vo1.14,No.12 vannealed parameters on high strength IF steel coating surface [刊,中]/郝晓东(钢铁研究总院新冶高科技集团有限公司,北 京100081),程东妹,张启富∥中国冶金.一2007,17(1 o).一37~ 39 兵工程学院,南京210007),王耀华,毕亚军,陆明∥兵工学 报.一2o08,29(2).一249~252 研究钢丝网、钢纤维对活性粉末混凝土(RPC)的增强作用.对 所设计的不同钢纤维掺量的钢丝网一钢纤维增强RPC试件,测 选取340 MPa高强度 钢热镀锌钢板作为实验原板,分析了 不同镀层退火工艺参数对板带镀层表面的影响,重点研究了镀 层退火的温度、保温时间与表面形貌以及 ,‘,占1各个相的 关系.图3表4参3 关键词:高强度 钢;镀层退火;表面形貌;相结构 08120411 430・25 试分析其抗弯、抗压、劈裂抗拉和抗冲击强度.试验结果表明: 在钢丝网中加入钢纤维可以有效的提高钢丝网RPC的各项力 学性能指标;钢丝网一钢纤维增强RPC中钢纤维的最佳掺量体 积比例为2%.图1表3参12(孙戈JII) 关键词:材料实验;钢丝网;钢纤维;活性粉末混凝土;力学 性能 08120415 430・30 卷取后的热轧带钢氧化铁皮显微分析--Analysis on scale mi. crostructure of coiled hot rolled strip旰U,中]/王银军(上海梅山 钢铁公司技术中心,南京210039),董汉君,穆海玲,陈家光 ∥中国冶金.一2o07,17(1O).------40 ̄44 氧化铁皮的显微结构是决定热轧带钢酸洗性能的本质因素之 一.应用SEM、EDS、EBSD技术,分析研究了卷取后的热轧 带钢氧化铁皮显微结构特征,结果表明在卷取后的不同取样条 件下,钢卷相同位置的氧化铁皮厚度基本不变,而表面和截面 显微形貌、相组成、晶粒度则存在明显差异.图6表2参7 关键词:卷取;热轧带钢;氧化铁皮;显微结构 08120412 430・30材料实验 基质掺杂离子对(Y,Rn)2O2s:Sm ,Ti¨,Mg2 (Rn=La,Gd, Lu,Ga,A1)红色长余辉材料余辉性能的影响=Effect of host- doping ions on the afterglow property of ,RnhO2S:Sm ,Ti , Mg (Rn=La,Gd,Lu,Ga,A1)red phosphors[刊,中]/张 栌丹(北京科技大学应用科学学院,北京100083),王明文,刘 世香,张飞飞,李文军∥北京科技大学学报.一20o8,30(1).一 49~52 采用高温固相法制备了基质掺杂的(Y,Rn)2O2s:Sm”,Ti , Mg (Rn=La,Gd,Lu,Ga,A1)红色长余辉材料,主峰均为 G5 2一 H7,2跃迁的红橙色光发射,不受基质掺杂的影响.余辉 性能测试表明掺杂离子半径对余辉性能具有重要的影响:单掺 时,与Y 半径相近并略小时样品的余辉时间有正增长;双离 子共掺时均为小半径的掺杂对余辉性能有显著的提高,其中之 一半径较大时即具有负效应.并对可能存在的机理进行了初 步探讨.图5表2参10 关键词:红色长余辉材料;基质掺杂;离子半径;余辉时间 08120413 430・30 sr8Si4O12C18:Eu”,M0 (M0 =Sm ,A1H)中Eu 的敏化发光 =Sensitized luminescence of Eu in Sr8si4ol2c18:Eu ,M。 (M。 =Sm ,A1 )旰1,中]/赵惠玲(北京科技大学应用科学院, 北京100083),王明文,刘世香,张松,季春燕,房进∥北京 科技大学学报.—20o8,30(1).一53~56 采用高温固相法合成了碱土氯硅酸盐SrsShOl2C Eu ,M (M =Sm ,A1”)发光材料,并通过激发光谱和发射光谱的 测试,首次在碱土氯硅酸盐体系中研究了Sm 、A1 三价金属 离子对Eu 发光性能的影响及其相对发光强度随组成变化的 规律.实验结果表明,Sm 和Al 掺入可大幅度提高Eu 的 发光强度,掺入Sm”和A1H后Eu 的相对发光强度分别提高 了7.3%和40.5%.Sm”和A1 对Eu 有很好的敏化作用,其 中Al 的敏化作用尤为突出.Eu 和Sm (A1 )的最佳掺入 量(摩尔分数)为8%和5%(18%).图7参12 关键词:发光材料;碱土氯硅酸盐;铕离子;敏化发光 08120414 430・30 钢丝网一钢纤维增强活性粉末混凝土力学性能试验研究=Study on mechanical performance tests of RPC reinforced with steel wire net and steel ifber[于0,中]/肖燕妮(解放军理工大学工程 平头压痕试验确定铝合金2A12的蠕变剩余寿命研究= Prediction of creep residual life of lauminum alloy 2A12 by using indentation test method with lfat cylindrical indenters【刊,中]/ 赵彬(西北工业大学工程力学系,西安710072),许宝星,岳珠 峰∥材料工程.一2o08,(1).------42 ̄44 基于平头压痕理论和蠕变损伤理论,提出了采用平头压痕试验 和拉伸蠕变试验相结合的方法来确定铝合金2A12的蠕变剩余 寿命.具体思路为:(1)由拉伸蠕变试验(通过控制试验时间)获 得不同损伤的试样;(2)针对受损试样,由压痕加卸载试验确定 不同损伤所对应的卸载曲线项部斜率;(3)通过计算获得拉伸蠕 变试样韵损伤量:(4)得到卸载曲线顶部斜率与损伤的关系曲 线,并以此为标定曲线推断出铝合金拉伸蠕变损伤试样的剩余 寿命.图6表1参11(于兰珍) 关键词:平头压痕试验方法;蠕变损伤;蠕变剩余寿命 08120416 430・30 薄板坯连铸连轧生产Ti微合金化钢的强化机理=Strengthening mechanism of Ti micro alloyed high strength steel produced by TSCR旰U,中j/霍向东(江苏大学材料科学与工程学院,镇江 212013),毛新平,李烈军,林振源∥钢铁.一2o07,42(10).--64 ̄ 67 为了阐明薄板坯连铸连轧生产n微合金化钢的强化机理,通 过电镜和化学相分析等实验手段对Ti含量不同的集装箱板进 行了研究,结果表明,连轧前钢中尺寸为几十纳米的方形TiN 粒子已基本析出,连轧及其后的低温阶段钢中形成纳米尺寸的 弥散的TiC析出物,降低了Fe C的质量分数.小于10 nnl的 TiC粒子是Ti微合金化钢屈服强度显著提高的主要原因.图3 表4参4 关键词:微合金钢;晶粒细化;碳化钛;沉淀强化 08120417 43O・30 热处理工艺对车轮残余应力的影响=Influence ofheat treatment parameters on residual stress of railway wheel旰U,中]/沈晓辉 (安徽工业大学材料科学与工程学院,马鞍山243002),赵亚琼, 安涛,章静,闫军∥钢铁.~2o07,42(10).—68~71 运用有限元法,综合考虑了温度、相变及应力的耦合作用,对 车轮热处理残余应力及热处理工艺对它的影响规律进行了分 析.模拟分析表明,马钢生产的HDSA车轮踏面的最大周向残 余压应力为140 MPa左右,压应力区深度达到38.2 mm.得到 了淬火温度、淬火时间、回火温度和回火时问对踏面上周向残 余压应力和踏面下压应力区深度的影响规律,其中回火温度对 踏面上的残余应力影响最大.图4参7 关键词:车轮;热处理;残余应力;影响;有限元 08120418 430・30 硼对低碳钢中夹杂物形态的影响=Effect of boron on inclusion morphology in low carbon steel[刊,中]/叶飞(北京科技大学冶 金与生态工程学院,北京100083),陈伟庆,周新龙∥钢铁.一 2007,42(10),一76~79 维普资讯 http://www.cqvip.com 2008年第14卷第12期 中国学术期刊文摘 08120422 63 430・35 研究结果表明:硅锰脱氧的含硼低碳钢中的夹杂物以长条状的 MnO—SiO2夹杂物为主,其长宽比为8.7~16.6,变形程度高; 随着钢中硼含量的增加,长条状变形夹杂物的比例呈上升的趋 势:铝脱氧的低铝含硼低碳钢中的夹杂物以MnO—A12O .TiO2 与MnS的长条状复合夹杂物为主,其长宽比为9.3~16.3.对 比分析认为,两类长条状夹杂物均为含B:0,的低熔点氧化物 塑性夹杂.高铝的含硼低碳钢中的氧化物夹杂主要是Al203, 未发现变形的长条状氧化物夹杂.图5表3参6 关键词:硼;低碳钢;夹杂物 08120419 430・30 热处理对电气石矿物粉体表面自由能的影响:Effect of heat 镁合金液除气工艺参数的优化=Parameters optimization for degassing rteatment ofmagnesium alloy melt[刊,中]/许四祥(安 徽工业大学机械工程学院,马鞍山243002),吴树森,毛有武, 肖毅∥材料工程.-2008,(1).-----64 ̄67 利用镁合金快速定量测氢仪研究了通 除气对AZ9l镁合金 熔体除气处理的效果,以及通 流量、通 时间及精炼温度 三因子对精炼效果的影响.运用正交试验方法找到了通Ar除 气工艺的最佳工艺参数匹配,即通Ar流量为1~1.5 L/min, 通Ar时间为20 ̄25 min,镁液温度为725 ̄750℃.揭示了主 要工艺参数对镁合金熔体净化的影响规律.图1表4参7(于兰 treatment on the surface free energy of mineral tourmaline pow— ders旰0,中]/梁金生(河北工业大学能源与环保材料研究所, 天津300130),孟军平,朱东彬,丁燕,刘志国∥硅酸盐学报.一 2008,36(2).一257~26O 将电气石粉体在500 ̄800 ̄C焙烧处理,用表面张力仪测量热处 理前后粉体对水、乙醇、30%乙二醇水溶液的接触角,并用 wu氏方程计算电气石粉体的表面自由能及组成.用X射线衍 射仪、x光电子能谱仪等研究热处理影响电气石粉体表面自由 能的机理.结果表明:随着热处理温度升高,电气石粉体的表 面自由能及极性分量逐渐增加,且在8OO℃具有最大值:产生 这种现象的原因在于随着热处理温度升高,电气石粉体表面铁 元素逐渐从二价向三价转化,其晶胞体积逐渐缩小、电极性增 加.图2表5参19 关键词:粉体:电气石;热处理;Wu氏方程:表面自由能 08120420 430・35材料合成与加工工艺 Ti(C,N)基金属陶瓷的烧结工艺研究=Study on sintering process of Ti(C,N)based cermets[刊,中]/严永林(南京航空 航天大学材料科学与技术学院,南京210016),郑勇,刘文俊, 承新,赵能伟∥材料工程.一2008,(1).—49~53 采用真空烧结工艺制备了Ti(C,N)基金属陶瓷,研究了烧结温 度和保温时间对Yi(C,N)基金属陶瓷显微组织和力学性能的影 响,并用SEM观察其断口形貌.结果表明:随着烧结温度的 升高,金属陶瓷的组织逐渐变得均匀,硬质颗粒逐渐球化,且 其环形相逐渐变得完整;温度过高,保温时间过长,晶粒都会 明显长大,环形相变厚,导致材料性能下降.经1 440℃烧结, 保温60 min,可获得较佳的性能,其抗弯强度达1 914.2 MPa, 硬度HRA达90.1.图4表3参9(于兰珍) 关键词:Ti(C,N)基金属陶瓷:烧结温度:保温时间;显微组 织:力学性能 08120421 430・35 热处理对喷射成形GH742y合金组织与性能的影响=Effect of heat treatments on microstructure and properties of spray formed superalloy GH742y旰U,中]/袁华(北京航空材料研究院先进高 温结构材料国防重点实验室,北京100o95),李周,张国庆, 许文勇,姚瑞平,田世藩∥材料工程.一2008,(1).一61~63, 67 研究不同的固溶温度热处理对变形喷射成形GH742y合金组织 与性能的影响.结果表明:喷射成形GH742y合金晶粒细小、 成分均匀、无宏观偏析,晶粒尺寸约35 m左右,固溶温度 对其影响不大,具有明显的晶粒抗长大性. 相的固溶温度 为1 130 ̄C,不同固溶温度的热处理下,主要强化相 相析出 的形状和大小不同,对合金的力学性能影响不大,不同热处理 状态合金的屈服强度都在1 150 MPa左右,而持久性能也普遍 在200h.图5表2参7(于兰珍) 关键词:喷射成形:高温合金:热处理;组织与性能;GH742y 珍) 关键词:镁合金液;除气;正交设计:回归 08120423 430・35 TWIP钢的拉伸应变硬化行为=Tensile srtain hardening behav. iourofTWIP steels[刊,中]/熊荣刚(上海大学材料科学与工程 学院,上海200072),符仁钰,黎倩,张梅,李麟∥钢铁.一2O07, 42(10).—_61~64 采用静态拉伸、金相组织观察方法研究了5种不同锰含量的 TWIP钢的拉伸应变硬化行为.结果表明:5种钢的真应力与 真应变不遵循Hollomond的线性关系,其中1号钢的应变硬化 指数n值随真应变的增大先升后降,其它4种成分钢的n值随 真应变的增大而提高.对于同一成分的钢,其n值均随应变速 率的增大而减小.其微观变形机制是:随着锰含量的增加,孪 晶形成逐渐起主导作用;拉伸前组织中有退火孪晶;随着变形 的进行,产生大量的形变孪晶,孪晶与位错之间的交互作用与 硬化率相协调,从而延迟了颈缩的产生,导致TWIP钢具有很 高的均匀变形能力.图6表3参5 关键词:TWIP钢;应变硬化;形变孪晶 08120424 430・35 低碳马氏体钢的微观组织及其对强度的影响=Microstructural characterization and its effect on strength of low carbon marten— sitic steel[刊,中]/王春芳(钢铁研究总院先进钢铁材料技术国 家工程研究中心,北京100081),王毛球,时捷,惠卫军,董 瀚∥钢铁.—2007,42(11).一57~6O 利用光学显微镜、扫描电镜、背散射电子衍射(EBSD)以及透射 电镜对17CrNiMo6钢经淬火和低温回火后的马氏体组织进行 了定量分析,并且研究了其对强度的影响.结果表明: 17CrNiMo6钢Packet(板条束)尺寸和Block(相似取向的板条束) 宽度随原奥氏体晶粒尺寸的减小而减小,而Lath(板条)宽度在 0_3 um左右,对原奥氏体晶粒尺寸变化不敏感.17CrNiMo6钢 板条马氏体的屈服强度与原奥氏体晶粒尺寸、Packet尺寸以及 Block宽度都符合Hail—Petch关系,而Block宽度是对强度起作 用的组织控制因素.图3参6 关键词:板条马氏体;组织;Block宽度:屈服强度;Hall—Petch 关系 08120425 430・35 冷轧双相钢连续退火组织的转变=Expeirmental study on mi. crostructure evolution in continuous annealing of cold rolled dual phase steels[刊,中]/邝霜(北京科技大学材料科学与工程学院, 北京100083),康永林,于浩,刘仁东,严玲∥钢铁.一20o7, 42(1 1).一65~68 采用光学显微镜与扫描电镜观察分析了实验钢冷轧组织在连 续退火过程中的再结晶与相变规律,研究了过时效回火对双相 钢显微组织的影响.实验表明,在连续退火初期的加热过程 中,在600 ̄720℃大量进行再结晶.加热速度对再结晶行为有 较大影响,以1O℃/s加热,再结晶将持续到双相区.珠光体 

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