从单一到多样化——浅述多种轴耦合模式在五轴叶片加工中心上的应用
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CNC Seminar数控专栏 从单一到多样化 浅述多种轴耦合模式在五轴叶片加工中心上的应用 代丽丽 (北京机电院机床有限公司,北京100027) 摘要:介绍了应用SINUMERIK 840D sl数控系统实现五轴联动叶片加工中心电气控制的方案,重点阐述 了采取多策略组合的方式,将头尾架的控制策略由单一的龙门轴控制改为装夹时随动控制、粗加工 时主从耦合、精加工时机床坐标系耦合三种方式相结合的形式。克服单一策略存在的问题。满足叶片 在装夹、粗加工以及精加工过程的不同需求,以改善机床的性能,使其操作更便捷、更智能。同时提高 了叶片的加工效率及切削质量。 关键词:SINUMERIK 840D si;随动控制;主从耦合;人机界面;机床坐标系耦合 中国分类号:TH164 文献标识码:A DoI:10.19287/j.cnki.1005—2402.2016.11.031 Fr0m one to more-analyze several coupled axes mode used in the five axes blade machine center DAI Lili (BMEIMT Co.,Ltd.,Beijing 10027,CHN) Abstract:This paper introduces the application of SINUMERIK 840D sl in the Five axes blade machining center. Expounds the realization of master—slave coupling,follow—up mode,and the machine coordinate sys— tern coupling,to improve the performance of the machine tool,more convenient,more efficient,more accuracy,and more intelligent. Keywords:SINUMERIK 840D sl;follow—up mode;master—slave;man—machine interface;machine coordinate system coupling 1项目简介 XKH系列五轴联动叶片加工中心是北京机电院 下移动并围绕回转中心进行摆动( 轴),z轴采用双 丝杠进行同步驱动(z1,z2), 轴由力矩电动机直接 驱动;头架(A1轴)和尾架(A2轴)安装在工作台上,均 采用力矩电动机直接驱动、同步回转,同时,尾架在工 作台上通过 轴可以根据工件尺寸的不同进行调整, 切削时头尾架则通过液压进行锁紧。 机床有限公司应用自主技术,结合叶片工件加工特点, 自主设计开发的专业叶片加工机床,已成功在国内实 现批量应用,用户包括东方汽轮机厂、无锡叶片厂、黎 明发动机公司等主机厂,以及为主机厂进行配套加工 的专业叶片加工厂。 本文介绍的五轴叶片加工中心,是本公司在参加 2数控系统配置 XKH800Z五轴联动叶片加工中心有5个直线轴 无锡透平叶片厂牵头承担的国家科技重大专项课题 “国产高档数控机床在叶片加工中的示范应用”中,根 据无锡叶片厂对叶片加工机床的要求,在原有产品的 基础上进行设计开发的,机床型号为XKH800Z,机床 外观如图1所示。 ( ,】,,z1,z2, ),3个旋转轴(Al,A2, 和1个主轴 ( 1),共9个轴需要控制。机床选用SINUMERIK 840D sl数控系统,由于控制轴数较多,设计通过连接 NX模块增强系统的驱动控制性能,因此,控制分为两 部分,一是通过NCU720.3实现对y轴、 轴、 轴、B 轴、SP轴的控制,二是通过NX15.3模块实现对z1 轴、z2轴、A1轴、A2轴的控制,控制框架图如图2 所示。 ’ XKH800Z五轴联动叶片加工中心采用立柱移动 结构,五轴联动,所有坐标全闭环控制,机床工作台沿 x轴线左右运动,立柱沿y轴前后移动,主轴沿z轴上 ;;:矿zu1b牛幂”朋等 数控专栏CNC Semina『 3头尾架运动控制的实现 3.1同步控制 I1-r片为薄壁结构,本身刚性较弱,抗弯刚度和抗扭 刚度很差,加工时TJ"t:头部南头架央持,尾部}}1尾架夹 持。如果 件的摆动只由头架进行驱动,在加1_到工 件尾部时,南于T件刚度较弱,『Jj1_r 误差较大。为保证 加丁精度,设计采,}_}I力矩电动机驱动头架(A1轴)和尾 架(A2轴)进行同步驱动,起到改善r 件在切削状态下 的刚度的作用,同时采 高精度角度编码器进行闭环 控制,以提高运动精度。 图1 ̄8ooz.3,1,观图 产品最初设计时,头架(A1轴)和尾架(A2轴)选用 2.1控制单元NCU720.3 GANTRY轴的控制方式,要求两个轴时刻保证位置一 控制 几NCU720.3控制5个轴,通过DRIVE— 致,理论卜讲,这种位置同步控制是最精确的一种同步 CLiQ接口进行模块问、模块与电动机编码器问的通 方式,但是在实际 ̄l!-1 时发现存在两个问题,第一是在 。 为y轴、f/轴、 轴 1 B轴选用的是1FT7系列 工件装夹时,由于头尾架电动机是GANTRY轴的控制 标准电动机,I 动机自身带DRIVE—CI iQ接口,可L.j 方式,尾架电动机在尾架虎钳夹紧的瞬间,不能随动旋 电动机模块A接连接; 主轴电动机选用第三方电动 转,会造成工件扭曲,影响后续的加T 精度,并且尾架电 机,编码器信 需要加 SMC20模块进行信号转换后 动机扭矩会加大,久而久之会影响电动机的使刷寿命; 电动机模块进行连接。 第二个问题是在叶片』J兀T过程中,容易产生回弹,此外, 2.2控制单元NXl5 加丁中H1 片内原有残余应力会逐步释放,也会引起11卜片 控制单兀NXI5控制4个轴,其・f】A1、A2轴选川 加T变形,由于尾架电动机不能随动旋转,导致头尾架 lFW6系列力矩电动机,使Hj海德汉RCN226编码器进 电动机扭矩不一致,影响叶片的精加‘1一 精度。 行位置检测,JJl】配外部编码器模块SMEl25将编码器 针‘对』二述问题,结合SIEMENS 840D SI 系统的其 信号和电动机温度传感器信号转换为DRIVE—CI iQ 他多轴耦合功能,经过反复尝试和试验,决定采取多 信号,接入电动机模块. .策略组合的方式,将头尾架的控制策略由单一的GAN 图2连接拓扑结构图 到盅赦皇一 2o16 ̄ 11 一 TRY轴同步控制改为装灾时的随动控制、粗加工时的 主从耦合、精加T时的机床坐标系耦合 种方式相结 合的形式,克服单一策略存在的问题,满足一I 件在装 夹、粗加工以及精加一T 过程的不同需求,以提升机床的 加工效率和加工精度 T件加丁示意图如图3所示。 图3工序加工示意图 3.2随动控制 (1)随动控制简介 一般控制状态下,伺服电动机加上使能后,电动机 靠驱动器驱动,产生扭力,是无法用外力转动的,数控 系统检测电动机的位置以及速度,如果出现偏差,系统 会报警提示。但在随动控制模式下,伺服电动机是町 以通过外力转动的,比如,人为地用手去转动伺服电动 机,电动机转动,电动tdLi ̄]0量系统仍然生效,它的实际 位置值也被记录下来,同时从位置画面可以看到其坐 标值的变化,系统不会报警,并且当撤销跟随方式时, 吐!.不需要对各个进给轴重新同参考点。 (2)随动控制的实现 在工件装夹过程巾,控制策略采用随动控制模式, 尾架电动机在尾架虎钳夹紧的瞬间,可以随着头架一 起旋转,不会造成T件扭曲;工件装夹完成后,取消随 动控制模式,开始进行加工。 尾架随动主要是存工件装夹时使用,通过PI c程 序,令DB3 .DBX2.1=“0”、DB3 .DBX1.4= “1”,即可实现随动控制;反之,令DB3 .DBX2.1= …1’、DB3 .DBXI.4=“0”,即可取消随动控制。 3.3主从耦合 (1)主从耦合功能简介 使用主从耦合方式,两组电动机驱动通过机械耦 合到同一跟轴上,主动轴既有位置环也有速度环控制, 可以实现精确定位;但是从动轴只有速度环,根据主动 轴的速度指令实现速度环的控制,通过调整主从轴的 速度差完成两驱动问力矩输出的平衡。主从耦合方式 是选项功能,订货号是6FC5800一OAM03—0YB0。 脚、‘ ulD lI cNc semInar数控专栏 在一I 件粗)JH-E过程巾,选川主从耦合,尽管从动轴 没有位嚣环控制,但由于是粗加1-,对加工精度要求不 高,所以影响不大;主从耦合力 式通过力矩补偿控制器 对头、尾架电动机的力矩进行分配,保证头、尾架驱动 电动机处于最佳的力矩耦合状态,可以很好地解决 粗加T 过程中的叶片加工变形问题。 (2)主从耦合控制的实现 采Hj主从耦合模式时,主要机床参数设置如下: (注:参数需要设置在从动轴I ) MD37250 MYMMAMS—ASSIGN—MAS FERSPEEI) CMD=‘‘4’’ 速度耦合的主动轴的机床轴号,Al轴为第4 根轴; MD37252 MYMMA——MS——ASSIGN——MASTER—— TORQUE—CTR=“4” 力矩耦合的主动轴的机J术轴 ,A1轴为第4 根轴; MD37253 MYMMAMSFUNC FIONMASK=“l” ———主从耦合没置,sl上推荐设嚣1,MD37256、 MD37260使用设置值; MD37254 MYMMAMS一 FORQ!JE—CTRL—M()DE =‘‘l” 力矩补偿控制器的输l叶J厅式,0:输 到主动轴币¨ 从动轴;I:输m到从动轴;2:输}{;到主动轴;3:无输flI; MD37255 MYM MSTORQUE—C FRI 一ACTIVA— TION=“l” 力矩补偿控制器的激活方式,0:通过MD37254; 1:通过信号DB3¥.DBX24.4; MD37256 MYM MAMS——TORQUE——CTRL——P——GAIN =“50” 力矩补偿控制器的P增益,范 :0~100, 设置值为MD32000(轴最大速度)/P2003(从动 轴额定扭矩)的百分数; MD37258 MYM MAMS—TORQUE—C1、RL—I—TIME =“0.1” 力矩补偿控制器的积分时间,增益>0时,积分时 间有效; MD37260 MYM MA—MSMAXCTRI 一VEI O= “100” 力矩补偿控制器的最大速度,MD32000的百分 比,范罔:0~lO0; MD37262 MYM MAALWAYS—MS—COUt LING—— ACTIVE=“0’’ 主从耦合的激活方式,0:临时耦合,通过NC指令 团 MASLON或接口信号DB3:l=.DBX24.7;1:永久耦合, NC或PI C控制无效。 MD37264 MYM MAMSTENSION——TORQUE= “0” 主从轴问的张力,张力为参考力矩的百分比,正负 值调整张紧方向,范围:一100~100; MD37266 MYM MA—MS—TOROTENSIONFIL— TERTIME=“0” _张力调整的滤波器时间常数,值>0,张力调整滤 波器有效,范围:0~100,单位:S; MD37268 MYM MA——MS——TORQUE——WEIGHT—— SLAVE=“50” 从轴力矩占总力矩的百分比,若主、从电动机一 样,设为50,范围:0~100; MD37270 MYM MAMSVEt OTOLCOARSE= ————“5” 主从速度差的粗定位窗口,窗口设置值为 MD32000的 分比,范同:0~100; MD37272 MYM MA——MS——TORQUE——VELO——TOL—— FINE =“1” 主从速度差的精定位窗口,窗口设置值为 MD32000的百分比,范同:0~100; MD37274 MYM MA—MS—MOTION—DIR—RE— VERSE=“0” 反向从动轴的移动方向,0:从轴耦合方向不变;1: 从轴耦合方向取反。 3.4机床坐标系耦合 (1)机床坐标系耦合简介 在机床中,如果有两个或两个以上相对独立的机 床头需要完成相同的动作,但是却不能通过标准的耦 合功能实现时,可以使用机床坐标系耦合功能实现同 步的动作,即建立各自独立的坐标系,各自坐标系下的 几个轴在运动时通过位置检测和补偿等功能实现坐标 轴之间的位置同步。在机床坐标系耦合控制下的轴, 具有位移和速度同步功能,以同样的速度进行运动,速 度方向可以相同,也可以相反,并可将两个轴的位置 误差控制在设定的范嗣内。 机床坐标系耦合下的主动轴可以有1个或者多个 从动轴,但是从动轴与主动轴之间不能互换;对于从动 轴而言,不能是PLC轴,也不能作为控制轴,并且在 JOG模式下,从动轴不能单独动作。此外,应用机床坐 标系耦合功能,要求主动轴和从动轴必须同是旋转轴 或同是直线轴,且主动轴和从动轴不能是转换轴,主轴 不能使用机床坐标系耦合功能。 需要特别注意的是,机床坐标系耦合功能的激活 和关闭,是不可以通过PLC接口信号控制的,只能通 过NC指令CC—COPON和CC—COPOFF打开或关闭。 激活机床坐标系耦合功能后,在轴诊断画面下可以看 到,从动轴的控制状态由速度控制改为位置控制。 机床坐标系耦合是选项功能,订货号为6FC5800 —0AM72—0YB0,这个选项包,激活授权时需要同时 选中这个订货号,以及6FC5800—0AM23—0YB0,功能 才可以生效。 在图4中,机床头1和机床头2分别由5个坐标 轴驱动,其在机械上间接相连,拥有各自独立的坐标 系,两个坐标系下的y和y2、z和Z2、W和W2、A和 A2以及c和c2,这5对坐标轴均可通过机床坐标系 实现耦合控制。 Machining heac 2 图4机床坐标系耦合示意图 (2)机床坐标系耦合功能的实现 工件精加lT时,对头、尾架电动机的定位精度有着 严格要求,因此采用机床坐标系耦合功能,但该功能是 不可以通过PLC接口信号控制的,只能通过NC指令 CC—COPON和CC—COPOFF打开或关闭,如果每次都 在程序中输入这几个指令比较麻烦,因此使用M代码 调用。此外,出于安全的考虑,除了在丁件装夹的过程 中,尾架可以随动,其余状态下,头、尾架都是在同步状 态,因此在用M代码打开或是关闭机床坐标系耦合的 同时,应该相应地关闭或是打开主从耦合功能。 通用参数设置如下: MD10715[5]MYM MN—M—NO—FCT—CYCLE= “65” MD10715[6]MYM MN—M—NO—FCT—CYCLE= “66" MD10716[5]MYM MN—M—NO—FCT—CYCLE— NAME=“1_65MCSON’’ MD10716[6]MYM MN—M—NO—FCT—CYCLE一 等 cNc sem.nar数控专栏 NAME=“I.i6MCSOFF” f一操作者通过点击界面中的垂直按键,即可激活对应的 控制方式。 SINUMERIK 840D sl数控系统的硬盘路径F:\ HMI\hmisl\oem\sinumerik\hmi\下有两个文件夹,文件 再将以下两个程序拷人制造商循环目录下即可。 1_.65MCSON.SPF; 一MASLOF(AA1 CC—COPON(A,AA) 夹cfg中存放的是界面控制的架构文件,文件夹proj 中存放制造商二次开发用的界面文件。 Ml7 I_i6MCSOFF.SPF;f 一(1)修改配置文件easyscreen.ini,指定尾架自动 CC—COPOFF(A,AA) 控制界面的存放位置,在系统的诊断画面下:[START— FILES] StartFile07=area:=AreaDiagnosis,dialog:= S1DgDialog,startile:=difag.con。 MASLON(AA) Ml7 轴参数设置(注:参数需要设置在从动轴上) MD28090 MYM MMMENTS:“l” —NUM—CC—BLOCK—ELE. (2)编制头尾架控制方式切换的界面程序,存放 在文件夹prog下,文件名为diag.conl,因为机床坐标 系耦合是必须用指令激活的,所以做界面时使用了文 用于编译循环的程序段元素的数量(DRAM); MD28100 MYM MM——NUM— CC——BLOCK——USER—— 件功能“选择程序sP”语句,例如,机床坐标系耦合方 式激活,对应语句SP(”//NC/CMA.DIR/[55一MC— SON.SPF”)。 MEM=“100” 用于编译循环的程序段存储器容量(DRAM),单 位KB; MD60946 MYMMNCCACTIVEINCHANMCSC ——(3)程序传人路径F:\HMI\hmisl\oem\sinumerik\ ————————hmi\proj\,系统重启后,在系统的诊断画面下会出现 =“l" 软键“头尾架控制”,点击该键,即可进入头尾架控制 方式切换界面,在界面中点击对应的垂直按键,再按下 循环启动键,即可以激活对应的方式,同时,头尾架的 控制状态也可以在界面中读出,以方便操作者实时监 控。头尾架控制界面如图5所示。 通用参数,选项功能激活,设置为1后需要PO复 位,复位后在轴参数中,才可以搜索到以下的参数; MD63540 MYM MACCMASTERAXIS=“4’’ ———机床坐标系耦合的主动轴的机床轴号,Al轴为第 4根轴; MD63541 MYM MACCPOSITIONTOL=“0.5” ——_从动轴的监控窗口,此窗口检测的是绝对位置; MD63542 MYM MA“O” —CCPROTEC——MASTER= 头、尾架控制状态 头、尾架位量控制模式 头、尾架力矩控制模式 碰撞防护对应的主动轴,头、尾架不会发生碰撞, 故不需要使用碰撞保护功能; MD63543 MYM MA—头、尾架随动控制模式 —CCPROTECOFHONS= —“0" 碰撞防护功能的配置; MD63544 MYM MA“—CC—COLHSION—WIN =一l” 碰撞防护窗口; MD63545 MYM MA“0" —CC—OFFSET—MASTER= 图5头、尾架控制状态界面 用于碰撞防护的零点偏置。 3.5控制方式的切换 4加工验证 设计开发完成后,嵌人多策略控制模式的6台 XKH800Z机床在笔者公司经过了叶片工件的小批 综上所述,头尾架的控制策略同时使用了随动、主 从和坐标系耦合三种控制方式,考虑到机床操作的安 全性和便利性,应用Easy Screen功能设计用户界面, 量连续加工试验,试验叶片毛坯为方钢,尺寸为300 mm×75 mm×45 mm,材料为不锈钢。在叶片小批 西门子跟随误差补偿功能在数控龙门镗铣床上的应用 刘翔云 邵振廷 (济南二机床集团有限公司,山东济南250022) 摘 要:介绍了西门子跟随误差补偿功能的工作原理、参数设置,以及利用伺服轨迹、圆度测试等调整、优化 跟随误差补偿相关参数的方法。利用跟随误差补偿功能,最大限度地减小轮廓偏差,改善加工质量, 达到增大位置环增益同样的效果。 关键词:跟随误差补偿;轮廓误差;伺服轨迹;圆度测试 中图分类号:TG659 文献标识码:B DoI:10.19287/j.cnki.1005—2402.2016.11.032 Application of Siemens following error compensation in the gantry type CNC boring——milling machine LIU Xiangyun,SHAO Zhenting (Jier Machine—Tool Group Co.,Ltd.,ji’nan 250022,CHN) Abstract:This article introduces the principle and parameter setting of Siemens following error compensation,and the adjustment and optimization of following error compensation parameters using thee servo trace and circularity test function.Use following error compensation,reduce the contour error to maximum limit, improve the processing quality,to gain the same effect as improving the position loop. Keywords:following error compensation;contour errors;servo trace;circularity test 当数控龙门镗铣床的位置环增益(K )因各种原 因无法增大时,在高速加工、圆弧插补时,会产生一个 较大的跟随误差和圆度误差,影响工件的加工精度。 在不增加位置环增益(K )的情况下,为减小加工误 量连续加工试验过程中,多种耦合方式相结合的头 尾架控制模式,操作方便有效,工作稳定可靠,加工 出的叶片精度和表面粗糙度检测合格,通过了用户 的验收。 加工效率,满足了叶片加工的工艺要求,也充分体现了 SINuMERIK 840D SL数控系统强大的功能及其良好 的开放性。 参社,1991. 考文献 机床发运至无锡透平叶片厂后,用户使用该机 床进行了多种型号的不锈钢方钢叶片(毛坯长度 200~580 mm)和模锻叶片(毛坯长度350~550 mm)的大批量生产,超过半年的切削加工表明,机床 工作稳定可靠,头尾架运动控制实用有效,得到用户 [1]毕承恩,丁乃建.现代数控机床[M].北京:北京机械工业出版 [2]SINUMERIK 840D SI 维修与凋髅[z].北京:西门子(中国)有限公 司,2013. [3]范伯宁等PLC可编程序控制器教程[M].北京:海洋出版社,1993. [4]DOConCD SINUMERIK 03 2O13[z].北京:西门子(中国)有限公司, 2013. 好评,为叶片加工精度和加工效率的提高发挥了重 要作用。 [5]SINUMERIK 840D sl Easy Screen(BE2)[Z].北京:西门子(中国)有 限公司,2011. 5应用体会 通过对SINUMERIK 840D SL数控系统主从耦合、 随动控制、机床坐标系耦合3个功能的综合应用,形成 作者简介:代丽丽,女,l982年生,高级工程师,主 委研究方向为数控机床电气设计。 (编辑谭弘颖) (收稿日期:2016—07—05) 了可靠有效的嵌入式控制策略,实现了五轴叶片加工 中心的头尾架同步控制,解决了在工件装夹、粗加工和 文章编号:16n38 如果您想发裹对本文的jI法。请将文章编号填入读者意见调查表中的相应位置。 精加工过程中,头尾架控制上不同需求的问题,提高了 ・ l54・ ; . ‘ul口 ll