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高炉煤粉喷吹调节自动控制与分析

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维普资讯 http://www.cqvip.com 第l2卷第2期 马钢职工大学学报 V01.12.N0.2 2OO2年4月 JOURNALOF G STAFFANDWORKERS’UNI、1 Apr.2O02 高炉煤粉喷吹调节自动控制与分析 闫高峰 (马钢(集团)设计研究院安徽马鞍山243000) 摘 要:提出采用数字电路技术,实现高炉煤粉喷吹的自动化控制。 关键词:喷吹;基准;控制网络;数模转换 中图分类号:TP27文献标识码:A文章编号:1009—5136{2002)02—0008—04 通过XWG电子电位差计显示并记录(量程为0~ 1问题的提出 500kg)。 高炉喷吹煤粉是高炉操作中降焦夺铁的重要 2.2基准信号的设定 措施,如何保持适度喷吹量,目前由于无法测量单 本环节主要包括石英振荡器、分频器和选频 位时间的煤粉瞬时喷吹量,给高炉操作带来不利 网络。2个二进制分频器,分别由四个双稳态触发 影响,而通过人工操作电磁阀向煤粉缸冲压、卸压 器(SC)组成,采用维持阻塞原理,组成8421编码 以及补压来调节煤粉缸内的压力,并根据电子秤 的触发器电路;由8421码的二极管译码器和 指示数值的变化速度来控制煤粉喷吹量,要做到 KGS10W10单层十波段开关及与门(YM)组成二极 单位时间内均匀地对煤粉喷吹量进行调节是比较 管译码器。在喷吹前根据预定的单位时间的煤粉 困难的。为了满足高炉工艺要求,本文提出对煤 喷吹量选择相应的基准周期档位,其计算公式如 粉喷吹量进行自动控制。 下: 2系统原理 T: ×1o(s) 根据煤粉喷吹工艺过程,本系统分为三个阶 T_一基准周期; 一段来考虑。一是卸压,将煤粉缸内的余压放完;二 每小时喷吹量(1【g)。 ‘ 是测量,将煤粉缸加煤并测量煤粉重量;三是喷 例如,要求每小时预定煤粉喷吹量为1000kg, 吹,按照预定的单位时问煤粉喷吹量进行喷吹。 则T=36秒,f=1/36Hz。 系统原理框图如图1所示。 2.3控制过程 根据自动化控制原理,本文从数据采集、基准 本环节由控制网络、运算器、数模转换和比较 信号的设定和控制过程三个部分进行论述。 网络、直流放大器组成。 2.1数据采集 基准信号和采集的信号同时进入比较网络, 数据采集部分主要包括重量传感器、稳压电 两种信号进行比较,并将比较结果进行放大。通 原、DBW一110毫伏变送器和电子电位差计XWG。 过控制网络将比较结果分别对运算器建立K 和 喷吹缸重量传感器采用压式电阻将煤粉重量转换 K一。0.2s时基脉冲信号不断地进入运算器,并对 成电信号,因为压式电阻的阻值与所受到的压力 运算器寄存的数码进行修正,直到DBW一11O毫 (即煤粉重量)存在线性关系,所以其输出的电压 伏变送器来的信号与基准信号相对应为止。 信号也与煤粉重量成线性关系(见图2),再经过 转换开关S打在喷吹档时,与门2打开,运算 DBW—l1O毫伏变送器转换成0~10mA直流信号, 器按照时基T的倒数10/T的速度做减法运算,并 且不断地与实际喷吹速度进行比较,DBW—l1O的 收稿日期:2002—01—20 输出信号由于在不断喷吹而在不断地下降,信号 作者简介:闫高峰(1969一),男,马钢(集团)设计研究院工程师。监 理工程师。 下降速度即为煤粉实际喷吹速度,此变化的信号 维普资讯 http://www.cqvip.com 总第16期 闰高峰:高炉煤粉喷吹调节自动控制与分析 ・9・ 通过比较网络与运算器的数码信号比较,并根据 比较结果发出冲压或卸压信号。为保证系统的稳 定,控制网络内置的延时环节有阻尼作用,使冲压 或卸压是断续的。 一12V电压卸压;a端为“0”一sY2无输出一冲压阀 关闭。 在测量时,转换开关S在测量档一a端为“0” 一sYl和SY2没有输出一冲压阀和卸压阀均关 闭;b端为“l”一与门2打开,根据比较结果控制与 门l、与门2和否门2,分别建立K 或K一。 系统采用了热工仪表和逻辑元件,ls时基信 号由石石振荡器输出经分频器分频后获得,对于 八个煤粉缸均可共用,输出电流120mA,供控制中 间继电器一电磁阀一气动凸轮绕曲阀一冲压或卸 压。 在喷吹时,转换开关S在喷吹档一a端为“l” 一建立K一;b端为“0”一与门2关闭,根据比较结 果控制与门l和否f-I 1,从而打开卸压或打开冲 压,冲压或卸压是断续进行的,断续时间取决于 CYS的周期和SY—KF的延时时间(见图4)。 控制环节(定值部分)见图3。 在卸压时,转换开关S在卸压档一C端输出 系统原理框图 i=0,1,2,3,4,5,6,7,8 其中,触发器状态为“0”或“l”,运算器所寄存 的数码与煤粉重量Q存在如下关系: g 电阻一压力关系 电压一压力关系 Q=Z Ci 2 10(kg × × 1o 图2关系曲线图 数模转换比较及二进制数码显示部分用用射 极跟随器来带动JAG一4一lHA型常开式舌簧继电 器,共分为6组,每组内一个射极跟随器带动3只 舌簧继电器,其原理见图6。 图7为数模转换电路的等效电路,并根据电 路的叠加原理,将其分解为两个单电源电路的组 合。 其中电压源K・E在电阻R上产生的电压降为 AU1,电流源Is 在电阻R上产生的电压降为△U,, 改变CYS的周期或改变SY—KF的延时时间 可以改变动作时间与间隙时间之比,由于sY具有 在短脉冲作用下得不到延时作用,只有当二个输 入信号存在的时间大于延时时间才能延时输出的 特点,因此系统具有抗干扰性。这就是sY在系统 中的阻尼作用。 运算器由九个分立的双稳态触发器和九个与 ——或复合门Y—HM2组成,线路图见图5。 每位触发器所代表的煤粉重量按如下公式计 比较输出为两者代数和, AU=AUI+AU2 算: Ai=Ci×2i×m(kg) =R(Il+I,) 维普资讯 http://www.cqvip.com ・ lO・ 马钢职工大学学报 2OO2年第2期 喷吹测量卸压 (一 I I I .上上 1 .. , ' ,. 一I L S 4 — I 3-2、【) l I 一一 I —-.{1\、 …、, I  I 1、、 、…,。 ‘ f f | 一 _] J l(F 一 乐 —— ——一、 lL  -_} 、… I I 。、、…~L¨I | v_- ] _-{ … ¨ KF 冲压 图3控制环节原理图 其中K-i ci× ;E=一12V;IBc=o~ 10mA;R=1171.875Q. 例如:当缸内煤粉为500kg时。 AU2=专×1171.875×o.01=7.815(V) 图4 TlT2配合波形图 △u1=了1×(1+ 1+ 1+… )×(一12) 当模拟量相当于运算器所存储的数码时,两 =一7.815V 者代数和为零,存在如下关系: AU=AUt+△U2=0,无输出,当△U≠O时,有 AU=R(II+I2)=0 输出 I1=一I2;即一了1.K.E=号R 选频器来 图5运算器原理图 维普资讯 http://www.cqvip.com 总第16期 闫高峰:高炉煤粉喷吹调节自动控制与分析 图6数模转换原理图 十 图7等效电路图 2.4其它部分 喷煤的自动控制,既提高了喷煤的精度,又减少了 电源部分选用Jzw一3型、jzw一4型晶体管 现场劳动量。 稳压电路各一台。 放大器主要分为二级差分放大与一级电压放 参考文献 大、一级限幅、一级功率放大,从略。 [1]沈尚贤・模拟电子学・人民邮电出版社,1987年第三 版。 3结束语 [2]邱关源・电路(修订本)・高等教育出版社,1986年第 结论:通过数模转换和频率控制,实现了高炉 二版。 

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