第2期 2006年4月 深冷技术 CRYOGENIC TECHNOLOGY No.2 Apr.2006 *故障处理* 35000m3/h空分设备粗氩塔氮塞的原因及处理 何 玉 君 (鞍钢新钢铁公司氧气厂,辽宁省鞍山市 114021) 摘要:简介了鞍钢引进的35000m。/h内压缩流程空分设备的流程和性能参数,详细分析了粗 氩塔发生氮塞的原因,阐述了为消除氮塞而采取的措施。 关键词:大型空分设备;内压缩流程;粗氩塔;氮塞 中图分类号:TQ116.43 文献标识码:B 文章编号:1009—9425(2006)02—0052—03 Analysis and treatment of nitrogen block in raw argon column of 35000 m3/h air separation unit He Yu—jun (Oxygen Factory,New Iron and Steel Company ofAnshan Iron and Steel Group Corporation,Anshan 114021, Liaoning,P.R.China) Abstract:The flow and specifications of a 35000 m。/h air separation unit with internal compression flow have been introduced.After detmled cause analysis of nitrogen block in law argon column,the measures for eliminating the fault have been described. Keywords:Large scale separation unit;Internal compression flow;Raw argon column;Nitrogen block 鞍钢新钢铁公司氧气厂引进的第一台采用法液 节,根据氩馏分氧含量变化,通过PID参数调节调 空技术的35000m。/h空分设备,由液空(杭州)有 整进塔空气量。氩馏分氧含量高时,进塔空气量减 限公司设计、配套,采用分子筛净化、增压膨胀和 少;氩馏分氧含量低时,进塔空气量增加。在正常 全精馏无氢制氩的内压缩流程,DCS系统控制,于 工况下,氩馏分氧含量设定值为91.8%。若氩馏 2003年4月投产运行。投产以后,多次出现粗氩 分氧含量低于91%,粗氩塔就会出现轻微氮塞; 塔氮塞故障,不仅影响氩气生产,对氧气的生产也 氩馏分氧含量低于90%,粗氩塔就会出现严重氮 造成一定的影响。所以需要对粗氩塔氮塞的原因进 塞。发生氮塞的原因主要有以下几个方面:①产品 行分析,找出解决方法,保证空分设备稳定运行。 氧气量波动大;②分子筛纯化系统切换;③液氮泵 1空分设备流程和性能参数 故障停车;④产品氩产量波动大;⑤粗氩塔液空蒸 35000m。/h空分设备流程如图1所示。其技术 气量过大。 2.1产品氧气量波动大 性能参数见表1。 2.1.1 引起粗氩塔氮塞的机理 2粗氩塔氮塞的原因及处理方法 内压缩流程空分设备氧气取出量大时,对氩馏 氩馏分的氧含量可以通过入塔空气量进行调 分氧含量的影响机理与外压缩流程不同。在内压缩 收稿日期:2005.10.13 作者简介:何玉君(1970一),男,工程师,1993年毕业于西安交通大学流体机械专业,鞍钢新钢铁公司氧气厂一车 间主任。 维普资讯 http://www.cqvip.com
第2期 何玉君:35000m。/h空分设备粗氩塔氮塞的原因及处理 ·53· 图1 35OOOrn3/h空分设备流程简图 表1 35000rn3/h空分设备技术性能参数 产品 参数 参数值 35o()0 部温度低时高压空气量会加大,导致氩馏分氧含量 降低。原因主要有3个方面:①高压空气量增加, 通过节流阀FV1556进入上塔的液体量增加,上塔 流量/(m /h) 氧气 冷箱出口压力/MPa 纯度/% 流量/(m /h) 冷箱出口压力/MPa 1.5 ≥99.6 20O00 1.5 回流比增大,氩馏分氧含量降低;②高压空气量增 加,进入下塔的液体量增加,下塔回流比增大,液 空纯度降低,也会导致氩馏分氧含量降低;③下塔 液位为自动调节,下塔液体量增加,调节阀 LV1601会开大,下塔进入上塔的液体量增加,上 中压 氮气 纯度/10 流量/(m /h) 低压 氮气 氮压机出口压力/MPa ≤lO 20O00 O.7 塔回流比增大。氩馏分氧含量降低。而在外压缩流 程中,氧气取出量大,上塔上升蒸汽减少,上塔回 纯度/10 流量/(m /h) 50 5o0 流比增加,氩馏分氧含量降低。 在这套空分设备中,1.6MPa的氧气经调节阀 FV1510A直接送给用户。为了保证工况稳定。设置 了1个氧气排放阀FV1510B,这两个阀门均采用流 液氧 冷箱出口压力 纯度/%02 流量/(m3/h) 可进入贮槽 ≥99.6 5o0 量自动调节。FV1510A流量设定值为35000m /h, FV1510B流量设定值为34100m /h,当管网压力高、 氧气送出量低于34100m /h时,FV1510B自动打 开;氧气送出量高于34100m /h时,FV1510B会自 动关闭。 液氮 冷箱出口压力 纯度/10 02 流量/(m /h) 可进入贮槽 ≤lO l2o0 液氩 冷箱出口压力 纯度 可进入贮槽 ≤1 x 10一,N2≤2x 10一 氧气量波动大的原因主要有两个:①由于氧气 直接送给用户。不是送入球罐,因而调节能力差. 在钢厂3座转炉同时吹氧时,氧气用量可达40000 流程中,氧气取出量大,先是导致主换热器中部温 度和冷端正流空气温度降低,使进入下塔的空气含 湿量大,下塔液空纯度稍降低。由于中部温度由高 压空气量通过PID调节自动加减量来完成调节,中 42000m /h,管网压力较低,调节阀FV1510A前 后压差可达0.6~0.71MPa;②由于氧气调节阀 FV1510A选型偏大,在正常工况下FV1510A开度只 维普资讯 http://www.cqvip.com
54· 深冷技术 CRYoGENlC TECHNoLoGY 2.3液氮泵故障停车 2.3.1 引起粗氩塔氮塞的机理 第2期 有l5%~20%,压差大时,FV15IOA开度只有 11%~12%,偏离最佳调节范围,无法实现稳定调 节,导致氧气流量波动比较大。此时,FV1510B也 液氮泵故障联锁停车后,下塔的液氮量会增加 。 随流量波动自动调节。FV1510A和FV1510B这两个 阀门调节互相干扰,流量无法实现稳定调节,氧气 送出量较大,导致氩馏分氧含量降低,氩馏分氮含 量增加,引起粗氩塔氮塞。 2.1.2处理措施 20000m3/h,下塔回流比增加,液空纯度降低。这 些液氮一部分通过污液氮调节阀FV1557进入上塔, . 部分通过液空调节阀LV1601进入上塔,这时上 塔回流比增加l6.7%,氩馏分氧含量大幅降低, 氩馏分氮含量急剧增加,大量的氮进入粗氩塔,导 经过一段时间的摸索,总结出手动操作方法。 在FV1510A前后压差小于0.2MPa时,FV1510B采 取手动控制,阀门全关,由FV1510A自动进行调 节。一方面,FV1510A在这种情况下调节情况比较 好;另一方面,避免FVI510B自动调节对FV1510A 造成干扰,同时减少了氧需求量大时氧气放散造成 的浪费。在FVI510A前后压差大于0.2MPa时, FV1510B手动控制阀门全关,FV1510A手动控制, 每次手动开、关0.1%~0.2%进行调节。采取这样 操作后,氧气送出量比较稳定,对主塔工况的影响 明显减小。在该35000m3/h空分设备投产后, 3.OMPa高压氧气经调压阀组送出与这条管线并网, 大大改善了管网调节能力,氧气管网的波动情况明 显好转。 2.2分子筛纯化系统切换 2.2.1 引起粗氩塔氮塞的机理 分子筛纯化系统切换时,进入主塔的空气量会 发生波动,从而影响氩馏分氧含量。在分子筛吸附 器升压过程中,进入主塔的空气量会减少约 4000m3/h,由于空压机导叶采用流量自动调节,空 压机导叶会开大,使进入主塔的空气量达到正常。 在两组分子筛吸附器升压结束时,进入主塔的空气 量高于正常值较多,空压机导叶关得比较快,由于 流量测量滞后,导叶关得开度小于正常值,使进入 主塔的空气量减少,从而造成氩馏分氧含量降低, 氩馏分氮含量增加,引起粗氩塔氮塞。 2.2.2处理措施 由于氩馏分氧含量变化主要是由分子筛吸附器 升压使进入主塔的空气量减少和空压机导叶调节引 起的,一方面把分子筛吸附器升压时间延长至 9min,减少升压造成的影响;另一方面调整空压机 导叶流量调节的PID参数,使空压机导叶开关速度 变小,从而使进入主塔的空气量波动较小,减少对 主塔工况的影响。 致粗氩塔氮塞。 2.3.2处理措施 为了减少这部分液氮对上塔的影响,一方面将 下塔液空调节阀LV1601、污液氮调节阀FV1557转 为手动控制,保持阀门开度不变,将液氮调节阀 FV1558转为手动控制,并适当开大,手动全开液 氮送贮槽调节阀,手动全开液氮排放阀,同时全开 粗氩塔排放阀HV1720;另一方面,立即启动备用 液氮泵将液氮送入管网,然后逐步把上述阀门恢复 到正常状态。 2.4产品氩气量波动大 为了节省蒸汽,回收液氩冷量,原先液氩经外 送液氩泵压缩再经主换热器复热后被送至管网。但 由于氩气需求量不稳定,氩送出量时多时少,有时 要停运液氩泵,氩气量波动较大。在氩气量增加较 大时,主换热器中部温度降低,高压空气量增加, 进入主塔的液体量也增加,上、下塔回流比增加, 下塔液空纯度降低,导致氩馏分氧含量降低,造成 粗氩塔氮塞。 由于氩气量不稳定,现改为液氩走水浴式汽化 器复热。 2.5粗氩塔液空蒸气量过大 检查发现,粗氩塔冷凝器液空蒸气流量的压力 修正值不对,致使实际流量比显示流量高。当时液 空蒸气实际流量达到51000m3/h,比设计值 44ooo ̄/h高出15.9%,该空分设备变负荷上限为 105%,说明当时粗氩塔负荷比最大负荷高出 10.9%,粗氩塔严重超负荷运行。当氩馏分氧含量 低于90%,进入粗氩塔的氮量就会较多,造成粗 氩塔氮塞。 修改液空蒸气流量压力修正值,将其调整到 42000m3/h,粗氩塔恢复到正常工况。 采取了上述措施后,粗氩塔运行的稳定性明显 提高,保证了氩气的生产。 ’
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