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提高清水混凝土圆柱外观质量的分析

来源:六九路网
提高清水混凝土圆柱外观质量的分析 Analysis of improving the appearance quality of clear water concrete column 练志兰(苏州建设交通高等职业技术学校,江苏苏州215004) 摘要:江苏省苏州市尹山湖运动公园体育中心项目设有41根24.2m高的钢筋混凝土承重圆柱,现浇混凝土拆模后柱 面观感质量需达到清水混凝土标准。前期通过调研分析确认要因是模板拼缝过大、常规轴线控制方法难以满足要求、柱纵 筋偏位、柱箍加固不牢固这4个末梢因素,本文着重实施相应对策,并获得良好的外观质量效果和经济效益。 关键词:混凝土圆柱;外观质量;模板拼缝;柱纵筋;柱箍 Abstract:The Sports Park proJect in Suzhou City,Jiangsu Province,sets 41 reinforced concrete bearing column with 24.2m height from the ground floor to the roo ̄Cylindrical appearance quality after cast—in—situ concrete formwork needs to reach山e standard of clear water concrete.Through the investigation and analysiswe identify four important factors.There are four pefipher ̄ .factors,such as:too large template patchwork,dificultf to meet the requirements of the conventional axis control methodcolumn ,longitudinal rib and weak column hoop reinforcement.This article focuses on the implementation of the corresponding countermeasures,and obtain good appearance quality effect and economic benefit. Keywords:concrete cylinder;appearance quality;template patchwork;column longitudinal reinforcement;column hoop 中图分类号:TU375.4文献标识码:B文章编号:1003—8965(2017)02~0163—02 1工程概况 江苏省苏州市尹山湖运动公园体育中心项目,结构 形式为框架结构、网架屋面,地下一层至屋面设有41根 24.2m高的钢筋混凝土承重圆柱。现浇混凝土拆模后柱面 观感质量需达到清水混凝土标准,表面光滑靓丽,故对其 表面平整度、垂直度、弧度和柱直径有很高要求。 质量达到95%的可能性。 3要因确认 经过调查分析及现场走访确认要因为:模板拼缝过大、 常规轴线控制方法难以满足要求、柱纵筋偏位、柱箍加固 不牢固,其余均为非要因。 2现状分析 通过对苏州已施工完的圆柱工程500个部位进行调查 4制定对策 针对“要因确认表”中的主要原因,小组成员共同研 究讨论制定了相应的对策措施。 检测,影响混凝土圆柱外观质量的因素主要是圆弧不通顺、 垂直度偏差大,其频率累计达到了76.9%。只考虑这两个 主要因素完全解决后实测合格率为96.3%,使圆柱混凝土 5现场实施 表1对策表 序号 要因 对策 目标 措施 实施地点 完成日期 责任人 1 控制模板拼缝,使得 1、圆柱筒模板采用铁皮内衬 模板拼缝过大 圆柱不漏浆和表面平 缝隙小于1mm 2、模板拼缝采用干胶泡沫填 施工现场 整 塞拼缝 201512-4 郝国利刘铭 吴晓红 2 常规轴线控制 制定适合于外轮廓为 截面尺寸和位 方法难以满足 椭圆的轴线定位 置偏差满足规 要求 范要求 芾 作限位模具 制作定位模具 施工现场 201512.24 .沈荣南练志兰 3 控制柱纵筋的偏移, 1使得柱垂直度偏差 采用固定箍,电焊固定柱 柱纵筋偏位 小柱筋偏移小 插筋 施工现场 砼保护层厚薄统 2采用缆风绳固定独立柱 不露筋 、、、一2O16.1 5 查立新许星 、4 1、改变柱箍的加固方式,采 柱箍加固不牢 对柱箍进行有效的加 增加柱模的抗 用圆弧形扁铁箍加固圆柱 固 固,从而不再涨模, 压 2施工现场 砼表面平整 利用井字架固定圆柱的左 、2O15.12 18 薛根元金利平 右位置 1 63 为对钢筋班组进行技术交底,由专人负责轴线定位、轴线 1)实施一:针对要因——模板拼缝过大 定位复核工作。 措施1:对圆柱筒模检查,圆柱模加工成型,经检查 圆弧弧度、尺寸、规格,确定圆柱模符合要求后,由木 工班组工人负责实施,采用0.5mm的白铁皮内衬,用长 针对墙柱梁钢筋间距情况,振捣混凝土不得移动柱筋, 对民工进行振捣操作规程交底采用不同直径振动棒进行振 捣,避免猛振钢筋和卡棒。 措施2.钢筋班组长组织工人存柱子绑扎时,采用4 1 Omm间距300mm的铁平头木螺丝将白铁皮安装在圆柱 筒模板上,覆盖模板拼缝。 根巾9.3缆风绳固定柱纵筋垂直度再绑扎柱箍筋,使绑扎 后的柱筋不产生倾斜变形,每个节点采用3只专用绳卡绑 扎。 措施2安装圆柱筒模板时,在圆柱筒模接缝边肋上, 采用2mm厚不干胶填塞拼缝,再将竖立柱模包住圆柱, 然后闭合圆柱模板。 效果检查:经现场检查,合格率达到96%以上,表 明改进后的圆柱简模缝隙基本全部覆盖,密封性有较大提 高。 效果检查:小组对圆柱柱筋偏位进行检查,柱筋位移 偏差实测值在5mm内。 4)实施四:针对要因——柱模加固不牢固 措施:根据圆柱混凝土浇筑后模板受力特点编制的圆 柱加固图,采用30X3偏铁加工成圆环,两端与60X 5 三角铁焊接,三角铁上开连接孔,用(1)14的螺杆连接加固, 通过对独立柱侧模压力计算,确定柱箍间距@300mm, 2)实施二:针对要因——常规轴线控制方法难以满 足要求 措施1:结合满堂支撑排架的情况,在圆柱周边的排 架上增设剪刀撑,使侧向稳定满足要求,用方木制作弧形 限位,每根圆柱上中下三道,将限位固定在排架水平杆上, 以控制圆柱垂直度。限位做法如图1。 由木工班组和组织工人进行柱模加固。 效果检查:在对一层圆柱成型进行检查无涨模现象, 柱箍变形量在2mm内。 措施2:为防止模板在校正时移位,在轴线方向设置 钢筋限位。定位模具做法如图2。 6效果检查 6.1质量提高 我们在施工中严格按上述措施实施,QC小组对已施 工结束的混凝土圆柱的外观质量进行了检查,共检查了 400个点,共发现16个点不合格,384个点合格。一次 验收合格率由84.4%提高到96.O%。根据统计数据,对 实施完毕后进行现场调查的有关数据进行整理,经过对策 实施后, “圆弧不通顺” “垂直度偏差大”等主要因素已 成为次要问题,实施的关键问题已得到有效的解决。 图1限位做法 6.2经济效益 1)本次QC小组攻关活动,严格控制混凝土圆柱外 观质量等施工问题,减少了大量修补等的材料、人工投入, 节省材料费、人工费6.84万元。 2)本工程达到了一次施工完成,无返工处理,省工、 省料、省时间,大大提高了施工进度。 参考文献 【1】顾昊超高圆柱施工技术研究U1科技致富向导 2013(7) 图2定位模具 【2]闵凡文超高倾斜折线劲性混凝土圆柱施工技术U】 施工技术2014,43(20) 效果检查:经现场实测合格率达到1 00%,表明改进 后的圆柱垂直度满足规范要求。 【31孙峰2010(1) 混凝土外观质量处理方式Ⅲ黑龙江冶金 3)实施三:针对要因——柱纵筋偏位 措施1:采用固定箍筋电焊定位,编制定位箍的做法, 1 64 f4】戎建波某会议中心项目圆柱模板施工技术U】浙 江建筑2011,28(12) 

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