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针对石灰石中MgO升高而采取的工艺措施

来源:六九路网
张泗强,等- ̄-I-对石灰石中MgO升高而采取的工艺措施 中图分类号:TQ172.1 文献标识码:B 文章编号:1007—0389(2012)05—40—02 针对石灰石中MgO升高而采取的工艺措施 张泗强,赵 会(山东鲁碧建材有限公司,山东莱芜271103) 1原燃料情况 可以看到主窑皮明显增长(由正常的l5~16ITI到20 ITI左右),且浮窑皮厚度明显增加。 (2)通过窑前观火孑L可以看到窑内火焰短粗, 我公司新型干法水泥熟料生产线采用石灰石、 砂岩、粉煤灰、铁粉四组份配料生产(原燃材料的化 火焰顶,窑内比较浑浊。 学分析见表1,煤的工业分析见表2),因原石灰石矿 (3)窑内结蛋结圈长厚窑皮严重,极大地影响 山资源紧张而进行新矿开采,但新矿石灰石的品质 窑内的通风,熟料结粒不好控制。 较差,MgO含量较高(见表1),给熟料煅烧带来了很 (4)窑电流的变化较大,持续出现高电流,造成 大的困难。 回转窑多次由于二档后结圈垮落及出蛋而造成的窑 表1原材料的化学组成质量分数 % 跳闸,一次达12h,严重影响了正常的生产。 2.2原因分析 由于新矿石灰石中的MgO含量升高,造成熟料 煅烧中液相量增大,液相黏度降低,从而造成主窑皮 增长,浮窑皮厚度增加;继而造成窑尾温度降低,熟 料结粒不好控制,结粒不均匀;而且结圈、结蛋频繁, 极大影响窑内通风,造成窑况的持续恶化,熟料质量 下降,/-CaO合格率和3 d抗压强度低。旧矿(2ol1 表2煤的工业分析 年6月2日~5日)、新矿(2011年7月1日~4日)石 圣整丝 丝丝 型 丝 : g: 灰石配料生产的熟料全分析及其强度对比见表4。 原煤 7.50 1.06 11.80 33.80 5963x4.2 3技术措施和效果 2使用高镁新矿山石灰石生产中的问题及其分析 3.1技术措施 2.1存在问题 (1)严格控制原燃材料的稳定性。为了保持生 初期使用新矿石灰石时,结合原材料的化学成 料成分的稳定性,采用新矿高镁石灰石后,每天对进 分将生料三率值进行了稍微的调整,以删=0.96, 厂的原材料进行取样化验,确保原材料所含化学成 SM=2.55,, =1.35进行配料生产,其生料化学成分 分的稳定性。 及率值见表3。 (2)调整配料方案。以提高铝氧率、提高液相 初期采用新矿石灰石配料生产后,烧成系统出 黏度为原则,逐步摸索适宜的生料率值。通过不断 现了一系列异常现象,具体如下。 (1)通过中控操作界面可以 表3初期使用新矿石灰石生产时生料的化学成分及率值 看到窑尾温度降低(由1 050℃降 至950℃左右),通过筒体扫描仪 4结语 磨压力看,台时产量还有一定的提高空间。系统电 耗9个月平均18.20kWh/t,最低16.59kWh/t,且出磨 经过一年的实际生产,通过对工艺参数的不断 生料质量满足生产需要。 优化控制,TRM53.4原料立磨系统运行稳定,台时产 量稳定在460 t/h,设备可靠性逐步提高,各项质量指 (编辑:刘雪嫣)(收稿日期:2012—04—03】 标也满足生产要求。从循环风机人口风门开度和研 -40- 水淀工疆 表4旧矿、新矿石灰石配料的熟料全分析、熟料率值及其强度对比 的调整配比,最后将生料三率值调整为K 0.97, 在回转窑运行的过程中,根据筒体扫描仪显示的温 s =2.65,肚1.60。此方案通过近一个月的生产证 度曲线,如发现高温带后移筒体温度降低时,应及时 明可行,其调整后的原料配比、生料化学成分和率值 改变火点位置,将喷煤管的位置外拉(一般拉至0~ 与使用旧矿山时的对比见表5。 一200mm位)进行煅烧,以降低窑尾温度,降低物料提 (3)利用简体扫描仪,对窑内情况早作诊断。 前结粒的程度,减少长结圈的频次。 表5调整后的新矿配比与旧矿配比及其生料化学成分及和率值 (4)优化窑炉操作。通过分解炉观火孔观察分 通过以上措施的调整,窑系统的煅烧状况有了 解炉内煤粉的燃烧状况、观察窑尾缩口内的明亮程 大幅的改善,窑内结圈长厚窑皮的现象几乎没有,结 度及结皮颜色、火焰是否顺畅来判断窑炉用风是否 蛋现象明显减少,熟料产质量大幅提升,f-CaO合格 平衡,并通过调节三次风闸板来达到窑炉用风平 率和3 d抗压强度提高,见表4(7月20日至23日的 衡。同时通过调节喷煤管的风速(中心风开35%,内 数据),其中3 d抗压强度均达到31.30 MPa以上。 风开70%,外风全开100%),提高窑前温度,加强风 煤的混合,保持火焰的完整顺畅,促进煤粉的燃烧。 4结语 此外,调节篦床一室的压力并控制料层不压风的情 随着优质石灰石矿山资源的逐渐减少甚至枯 况下,努力提高二、三次风温(分别保持在1 000℃和 竭,使用品质更差的低质甚至劣质石灰石生产,是企 800℃以上),提高窑内温度,为煤粉的预热燃烧提 业可能正在或者将要遇到的问题。我公司采用新矿 供有力保障。 高镁石灰石后,就曾出现一系列煅烧问题——长厚 (5)严格控制煤粉质量。在原煤方面通过强化 窑皮、结圈、长蛋等,继而影响了熟料质量,f-CaO合 原煤的均化效果、调整堆料机的操作、减少料堆端部 格率和熟料3 d强度低等情况。后通过控制进厂原 效应等,努力做到煤质成分的均匀稳定。在煤粉制 燃材料质量、调整熟料配料三率值及优化操作等技 备过程中,控制出磨气体温度(7O℃左右)、选粉机 术措施,实现了高镁石灰石配料的稳定生产,而且熟 的转速(开度由75%提高到80%)并降低主排风机的 料3d强度还高于使用原优质石灰石时的,因而使企 拉力,以加强对煤粉水分及细度的管控(成品质量指 业获得了更高的效益。 标为:水分≤2.0%,细度≤6.0%),使人窑的煤粉能 够更加充分的燃烧。 (编辑:刘翠荣)(收稿日期:2011—08—23) 3.2实施效果 —.工程 41—— 

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