唐钢一钢轧厂SPHC高效精炼的实践
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天舜 幺4"- 唐钢一钢轧厂SPHC高效精炼的实践 席晓利 冯慧霄 周晓红刘广涛卢彬(河北钢铁集团唐铜第一钢轧厂,河北唐山063016) [摘要】针对唐钢第一钢轧厂3"LF精炼冶炼供1 机SPHC时不能保证恒拉速运行的现状,通过提高铁水预处理脱硫率, 降低了LF精炼脱硫负荷;改变转炉炉后预脱氧方式,降低了LF精炼前钢水氧位;优化LF精炼脱氧工艺、供电制度及吹氩制度 等,提高了LF精炼效率。实现了1 机的恒拉速,保证了生产的稳定,提高了产品质量。 关键词铁水转炉 高效精炼优化 实践 1前言 精炼周期,故必须通过应用高效精炼技术实现恒拉速 控制。 2唐钢SPHG执行标准 唐钢第一钢轧厂供1 机SPHC的生产工艺路线 为:1 、2 顶底复吹转炉冶炼一出钢脱氧合金化一钢 包底吹氩一3 双工位LF(变压器功率28 MVA,升温 速率4 ̄Clmin)一1 中板坯连铸机(直弧型连铸机,中 我厂SPHC执行企业标准JS/ZY—QL一102<(唐钢第 一钢轧厂冷轧用钢(SPHC)热轧板卷工艺技术操作规 包容量52 t,2流)。为保证产品质量,要求3#LF精炼 在冶炼供1 机SPHC时,保证拉速在1.8m/min~1.9rrd arin,然而,在我厂目前的生产模式下,不可能再延长 程》,该规程明确了唐钢生产SPHC的工艺流程、化学 内控成分及各工序操作要点。唐钢SPHC化学内控成 分见表1。 % 表1唐钢SPHC化学内控成分 3稳定铁水预处理及转炉工艺 3.1提高入炉铁水脱硫率、扒渣率 炉原料(石灰、废钢等)带人的硫。因此,我们加强了石 灰、废钢等人炉原料的质量管理。目前,我厂SPHC大 铁水是转炉炼钢的基本原料,铁水成分直接影响 转炉冶炼过程(炉内温度、化渣和钢水质量),由于在 转炉炼钢的氧化性气氛下脱硫率仅为30%~60%,故 包S含量平均0.o28%,且波动较小。 3.3优化炉后顶渣制度 基于转炉炉后造渣的动力学及热力学条件均好 为提高转炉生产率,保证钢水质量,对铁水S>O.020% 的炉次进行脱硫处理,脱硫目标为S<0.010%。另外, 于LF精炼,将原有顶渣制度更改为:固化出钢过程合 金料、脱氧剂、顶渣的加入顺序,即待出钢至1/3时, 向钢包内加入顶渣石灰,由于此时钢水未脱氧且温度 由于铁水渣中含s、siO:和Al。O,量较高,过多的铁水 _ 。渣带人对转炉冶炼也有很大影响,减少铁水渣入炉量 ll≯可以改善转炉冶金效果。因此,要求装入转炉的铁水 带渣量<0.5%。目前,我厂脱硫率、扒渣率均稳定在 黪 较高,石灰能够很快熔化,待石灰完全熔化后加人铝 基脱氧剂,之后快速将合金料加入包内。这样操作能 够利用合金料将铝基脱氧剂“带人”钢水更深的部位, 提高利用率。先加入的石灰快速熔化后能够形成保护 层,将脱氧剂与空气隔开减少烧损,提高利用率。 4精炼工艺优化 4.1脱氧工艺优化 90%以上。 3.2严格控制入炉原料质量 l 石灰是顶底复吹转炉炼钢主要的造渣材料,l它具 廿鬈有脱磷、脱硫能力,用量最大,其质量对炼钢过程中成 § 渣速度等吹炼工艺影响很大。由于石灰活性度是影响 ~ 唐钢SPHC要求s≤0.015%,LF快速脱硫极其重 要。脱硫反应式: 2【AI]+3【S】+3(Ca0)=3(CaS)+(AI203) (1) 转炉成渣速度的关键,因此国内均采用高质量的活性 石灰来炼钢,使用活性石灰可以提高成渣速度和渣化 j 度,并减少石灰消耗量,有利于脱硫、脱磷反应进行, 从铝镇静钢的脱硫反应公式(1)看,LF脱硫的前 提为脱氧,针对脱氧工艺的主要措施如下。 4.1.1精炼前回收连铸浇余 眷 并减少温度损失及炉衬蚀损,提高冶炼水平。生产中 发现转炉冶炼后钢水回硫严重,回硫的主要原因为人 ‘ ‘ ∞々 y 弼%一 * 0 7 8 搿 * 箭 一4一 (钢铁冶炼> 唐钢一钢轧厂SPHC高效精炼的实践 由于连铸浇余温度高且有一定的硫容量,回收连 铸浇余后,使得钢包渣子中(FeO+MnO)含量降低5% 左右,目前供1 机SPHC浇余回收率在94%左右。 4.1.2精炼前期加入部分精炼渣 加入精炼渣后钢包渣子中A1 0 提高8%左右,改 善了钢包渣子的流动性,同时也利于提高钢水的纯净 度。见表2。 表2不同阶段渣样成分 /o/0 4.1.3强调一次性喂铝 炼炉,双工位同时具备钢水在线冶炼能力,借助设备 优势,可以优先进站加入少量渣料精炼,边精炼边等 待连铸浇余。 4.3吹氩工艺优化 SPHC钢属于低碳高铝镇静钢,需要在LF精炼初 期采用铝脱氧,由于铝是极强的脱氧元素,其脱氧产 物Al2() 熔点高,表面张力大,不为钢液所润饰,易于 在钢液内上浮去除,滞留在钢液中的Al2(),,将在钢液 中聚集成链状夹杂,对钢质量有不良影响【lJ。对于高A 智能竺 气体流量控制仪实现高精度流量控制(譬 设定流量…萋 一 智能和实际流量偏差 ̄<+5NL/min),并提供冶炼SPHC钢 同阶段流量参考:进站钢包接好氩气管后及时吹氩 由氧的钢液用铝脱氧,如果铝是以一批方式加入钢液 中,主要形成珊瑚状A1。O,簇,这些簇状物很容易浮出 进入渣中,只有少量紧密状簇状物和单个Al 0 粒子 滞留在钢液中,其尺寸小于30 um;如果以两批方式 气,站外待炼过程氩气流量按50NL/min 200NL/min 灞 控制;静吹弱搅拌过程流量100NL/min ̄300NL/min;给 加入,靠近Al2o3粒子,有一些板型Al20,的出现,其尺 寸在5 um~20 uTB,且二次脱氧产生的A1,O 粒子少, 尺寸在l0 um~20 um,不利于夹杂的碰撞长大和上浮 电中强搅拌过程流量300NL/min~600NL/min;脱硫强 鼗鞋薯 in一 ino 4.4钙处理工艺优化 去除,所以加入铝应尽可能快的一批加入,以减少有 害的Al,0 夹杂。 4.2供电制度优化 由于在冶炼sPHc用铝脱氧后在钢中形成大量 在水口壁上引起水口堵塞从而中断浇铸过程。为了解 决这个问题,常用的方法是对钢水进行钙处理,通过 对钢中加入一定的钙,使得鬲熔点的A1203与CaO结 精炼供电制度的根本在于精炼进站温度,结合钢 水温度“一脉相承”的特点,通过研究和试验,我们的 结论是:温度是系统工程,必须采用分头管理的方式 加以控制。为“夯实”精炼进站温度,采取的主要措施 如下。 合形成低熔点的铝酸钙,从而改善钢液的浇铸性能。 针对钙处理采取的主要措施如下。 4.4.1 全部使用钙铝线进行钙处理 避免了因使用纯钙线喂线速度慢、钢渣翻腾剧 4 24.2.1稳定转炉出钢温度 出钢温度标志着炼钢厂生产水平的高低,是主要 的技术指标之一,提高出钢温度会直接恶化其它指 标,像钢铁料消耗、合金料消耗、转炉寿命等,故在目 前的生产组织下,稳定SPHC出钢温度,保证大包温 度≥1 590℃。 4.. 调薹升整篓 2降般式导喂管丝艺曲篓率12 半 径必须大于 m1.5 m,减少丝线蕊藩l勰《 : 1.9m/min。 :在导管中的阻力;保证喂丝导管的水平段与竖直段的《 4.2.2提高生产调度水平 控制转炉出钢至精炼进站冶炼间隔≤30 min;加 快钢包周转,保证红包出钢。 4.2_3薄渣精炼 我厂的3 LF采用的是电极可旋转式的双工位精 f下转第13页) <钢铁冶炼) 一5一 浅谈高线热送非标设备的设计 ——轴颈摩擦系数,滚动轴承取0.005; 车轮与轨面的滚动摩擦系数,p=O.0005; 构,当铸坯上掉下的氧化皮积累多后清理困难。 7结束语 一卜减速机的传动比 : 仃l;n为电机转速,n: 这条高速线材生产线采用的连铸坯热送热装工 艺设计比较合理,装备先进,电机采用变频器调速, PLC编程控制,自动化水平高,设备运转精度高,生产 1440 r/min;J】.为车轮转速,n1=44 r/min; 丁r_一减速机的效率, =0.98; 齿轮减速电机功率:每台电机所需功率为: Pl=Mn/9550r/=4.25 kW 缩短坯料在加热炉内嘉 的加热时间,降低建设成本和生 一 产运行成本,使本公司的产品更有竞争力。经过近10 式中: 车轮传动系统效率,取7=0.85 因转盘采用两套电机驱动车轮结构,所以选取齿 轮减速电机型号为DSZGCJa225—4,功率为4 kW;减 个月的生产,全线设备调试逐步到位,生产节奏加快, 连铸坯的进炉温度逐步提高,生产量已接近设计能力 速机速比21;电机转速1440 r/min。车轮转速为:44 r/ min。 的80%,实 ̄Ti3t计的预期计划,同时为企业带来了 ,可观的经济效益。 (收稿2010—12—26责编擎一 崔建华) 《 5电气控制 采用PLC编程实现设备顺序控制及电气联锁。热 送电机采用变频器调速,PLC速度给定。位置传感器 反馈钢坯位置。PLC系统与工作站之间采用工业以太 网通迅;与传动装置之间采用ProfibuS网通讯。工作 站对生产流程实行画面监控,实现生产过程全自动化 控制。 6设计中存在的问题 参考文献 ]邹家祥_车L钢机械【M】・北京:冶金工业出版社,1989-422、428~ [2]马鞍山钢铁设计院・中小型轧钢机械设计与计算[M]・北京:冶 遂赣 金工业出版社,1979・432—433・ [:;]钢铁企业电力设计手册编委会.钢铁企业电力设计手册(下囊 册)[M].北京:冶金工业出版社,1996.16—17. 6.1此生产线铸坯运输辊道较长,因资金限制等因 [4]成大先.机械设计手册[M E京:化学工业出版社,2002.1—104. 素,未在设备上采取保温措施,造成铸坯运送过程中 热量损失较多,建议在适当的时候得到完善。 6.2在辊道下部未设冲渣沟,且辊道架子为框架结 作者简介 张金惠,工程师,1992年毕业于河北理工大学,现从事冶金设 备设计工作。 (上接第5页) 5-2周期情况精炼周期平均缩短3 min。 现LF精炼快速脱氧。 5.3温度情况冶炼浇次前5炉钢时,LF出站钢水 6.4优化供电制度、钙处理制度,避免重复冶炼,提 高LF精炼效率。 温度应控制在上限,将中间罐温度控制在中上限,使 塞棒尽快地受热,形状规则,中间罐蓄热充足,防止塞 棒开度波动大和罐温温降大而拉速不稳定。连浇5炉 钢水后,LF出站钢水温度应控制在中下限,将中间罐 温度控制在中下限,防止钢水温度高造成冶炼时间长 罐温高而使中间罐耐材侵蚀过快,造成拉速波动。 6结论 6.5围绕着高效精炼,优化了铁水预处理、转炉、LF 精炼工艺,缩短了3 F供1 机SPHC精炼周期,保证 了1 机恒定拉速1.8m/min~1.9m/min运行。 黎 (收稿2011-02—16责编赵实鸣) 6.1通过对铁水s高于0.020%的炉次进行脱硫处 参考文献 理,将铁水s脱至0.010%以下等措施降低了LF精炼 脱硫负荷。 【1]成国光,干勇,刘浏,等.新编钢水精炼暨铁水预处理1500问 [M】.北京:中国科学技术出版社,2007.95. 6.2改变炉后预脱氧方式,保证LF精炼前钢水低氧 位操作。 6-3通过回收连铸浇余、加入精炼渣及一次喂铝实 作者简介 席晓利,男,毕业于兰州理工大学冶金工程专业,现就职于唐 钢第一钢轧厂技术科。 <研究与应用) }… ~ ≯I_一删_,, 蛳 黜 13一 一